亮鎳槽誤加氰化鈉應該怎么解決
發布時間:2013-06-24 00:00:00 點擊率: 發布人:某工廠電鍍車間由于操作者一時疏忽,誤將2.5kg氰化鈉加入至1000L亮鎳槽液中,造成重大生產事故。由于氰化物的絡合能力極強,使鎳層無法沉積,即使有鎳沉積,鍍層發黑,并有毛刺。筆者解決了這一問題。將處理的方法和結果介紹如下。
在處理電鍍液雜質中有一條根本原則,既要把雜質除去,又不應帶入新的雜質。根據這一原則,筆者列出了處理方案:
加硫酸→升溫→過濾→加20%NaOH調整pH值→試鍍→添加光亮劑→生產
理論計算處理1g氰化鈉需硫酸1g,即0.54ml,處理2.5kg氰化鈉需加硫酸1350ml。為了反應完全需過量15%左右,即在不斷攪拌和抽風狀態下緩慢加入1500ml硫酸于槽液中,繼續攪拌0.5h。為了加快反應速度和氫氨酸的揮發,槽液升溫至80℃,繼續攪拌,保溫2h,然后靜置過夜過濾。這樣氰化鈉就變成氫氨酸而揮發掉,而產生的硫酸鈉卻不必處理。過濾的作用主要是清除不溶性雜質,以消除鍍層的毛刺。加20%氫氧化鈉調整pH值至工藝規范的低值,試鍍。由于加溫損耗了部分光亮劑,添加50%左右光亮劑,恢復了正常生產,處理費用僅為槽液1%左右。
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